达竹矿务局斌郎煤矿主通风机变频器改造
主通风机是煤矿的主要耗电设备,如何降低其电能的消耗一直是煤矿技术人员关心的问题。矿井通风机大多处于大马拉小车耗能过大的状况,使用变频器对通风机进行改造,对于煤矿企业降低成本,节约电能,提高经济效益显得尤为重要。主通风机的变频器改造,技术先进,便于操作和管理,完全满足矿井的前期和后期的通风要求,并能实现最佳经济运行状态,充分显示了变频调速器在煤矿主通风机上的巨大节能作用,为煤矿主通风机的节能改造指出了一条有效的途径。
一、目前通风机的基本情况
目前斌郎矿正在使用的是2K60-4ANO:18型轴流式通风机,一级、二级动轮叶片数Z1=7、Z2=7。运行基本情况:运行角度17.5度,通风量Q=48.38m3/s,负压为1147Pa。配套电动机为JR127-6型绕线机,名牌数据为:额定功率185KW,额定电压380V,额定电流338A,额定转速970r/m。电动机实际输入电压为405V,输入电流为140A。经换算,此时电机的输入功率为83.5KW(功率因数0.85),仅为额定功率45.1%,因此,使用变频器对通风机进行改造,具有巨大的节能潜力。
二、通风机变频器改造后的经济效果
变频器改造无须更换电机和通风机,并可甩掉电机频敏电阻启动器,实现软启动,使电气系统更加简单。
据斌郎煤矿使用的通风机运行基本情况,经查找通风机手册中的Q-η曲线证明,目前斌郎煤矿正在使用的通风机,其通风效率仅能达到0.54,能量浪费十分严重。本着节能降耗的原则,在满足通风量要求的情况下,使用变频器调整电机转速,可实现通风机的最佳经济运行工况,并可将为电动机供电的电网功率因数提高到0.95以上(保守数字),因此,可以节约大量能量。根据斌郎煤矿使用的通风机运行基本情况,及对通风量的要求,经我们反复核算,选定了斌郎煤矿通风机的最佳经济运行工况。经计算模拟和折算,在输入电压不变的条件下,可将电动机的输入电流降压至86.5A,因此,使用变频后,电动机的功率为
P=√3×405×86.5×0.85=51.6KW
可节约电动机功率
P´=83.5-51.6=31.9KW
节电率
T=31.9/83.5=38.2%
每年可节约电能
W=31.9KW×24h×365d=279,444度
每年可节约电费
F=279,444×0.42=11.74万元
计算表明,斌郎煤矿通风即变频器改造,带来的经济效益是十分巨大的(未计算改造前电动机启动损耗)
三、变频调节器的技术优越性
从以上的计算可看出,通风机的变频器改造项目,虽然初期投资较大,但它降低了生产成本,提高了经济效益。改造所需变频器的全部投资一年多即可全部收回。
综合以上结果,斌郎煤矿通风机变频器改造后,还具有以下明显的优越性:
1、节电显著,采用变频器后的节电率达到38.2%。
2、可简化电气系统,降低了设备故障率和电能损耗。
3、具有电机软启动功能。
电动机启动时,可实现启动电流和频率从零开始,缓慢增加,直到实际需要的负荷电流。因此,用变频器可以代替频敏电阻启动器装置,提高了电路的安全性,并能彻底消除电动机的启动损耗。
4、提高了功率因数
变频器的理论功率因数是1,考虑到杂散损耗,保守的估计可将功率因数提高到0.95以上。故加变频调速器后可替代电机的无功功率就地补偿装置。
5、降低了噪音
由于电机转速小于其额定转速,风机的噪音大幅度降低,改善了工作环境,同时也降低了机械磨损。
6、 操作简单
通风量可通过变频节能器的控制面板进行调节,安全方便。
7、 保护动能齐全,并具有故障记忆判断功能。提高了设备的可靠性,降低了设备的检修、维护等费用。
综上所述,通风机的变频器改造,技术先进、效益巨大、操作简单、管理方便、运行可靠,确实是节能提效、降低成本和保证安全生产的最佳途径。
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