热处理箱式电阻炉的技术改造
热处理箱式电阻炉
摘要:应用新技术、新材料打破常规对标准型箱式电阻炉进行技术改造。本文阐述了应用轻质硅酸铝纤维基不定型耐火材料预制炉衬现场成型的筑炉工艺,简单省时,对炉底板进行了改造。增加了炉子的有效加热面积,功率变化并不太,使加热炉适用产品的特殊性,保证了产品的质量的稳定性,提高了加热炉的性能,节能显著,使吨钢生产耗能有较大幅度下降,经济效益可观。改造老的传统的热处理设备也是节能降耗的重要途境之一。 关键词:节能降耗、炉温均匀性、平均单位耗能 1 概述 我国热处理行业是机械工业的耗能大户,机械制造厂热处理用电比重占全厂的25~30%,全国热处理行业有热处理炉约12万台,其中50%以上用电,每年耗电约为100亿KWh。我国热处理平均单位耗能达700KWh/t,比西方发达国家的平均耗能高出一倍多。我国“十五”发展目标到2010年使热处理平均单位耗能降到500KWh/t,应该说实现这个目标不是轻易能达到的。而降低能耗和提高热处理产品的质量是我们每一位热处理工作者义不容不得辞的责任。采取高效节能和提高热处理产品质量,更换淘汰陈旧热处理设备,应用新型节能加热设备是一必然。但有许多企业又不具备条件,一些特殊工件的热处理不一定都使用标准型加热设备,为此,改造原有设备也是一种节能的重要的途经。 2 问题的提出多年来我厂生产的割草机主要件之一的护刃器梁是一扁钢制作而成,全长2670mm,需要进行调质,它是一长杆件,经井式炉的加热淬火,而回火采用75KW标准箱式炉,而该炉的有效加热长度为1800mm。在装炉时将其件采用交叉对角装炉,这也只是免强关上炉门,但还是使炉后墙时常要进行维修,更主要的是生产效率低,平均单位耗能高。为此提出改造箱式炉,加长该炉的有效加热长度,并做到尽可能不再增大装机容量,以提高该炉的适用性。
箱式电阻炉 热处理车间
3 技术改造方案 1)使有效加热长度1800mm,改为2200mm,需在炉后侧加长400 mm。 2)由于我厂热处理没有太大的件,采用标准型炉,其高度没有发挥作用,能否降低高度,而炉子的总功率尽可能变化不要太大。 3)炉衬采用轻质硅酸铝纤维基不定型耐火材料预制构件,炉前成形施工的筑炉工艺。 4)由于改变了炉体形状与结构,为此重新布置加热元件。 5)改变现有炉底板结构形状。 6)控温点仍为一点,即一个加热区,但测温点位置有所变动。 4 实施步骤与分析 1)首先进行核算,如果在原炉的结构上后侧直接加长400mm其它不变的话,总功率至少要增加到90KW~95KW,这样热处理能耗不但没降下来反而增加了,此方案不可取。考虑把加热室高度降低。加热元件的分布由原来两侧墙的8排改为6排,高度可降低160mm,炉顶拱形由原来的R1150mm改为R800mm,加热容积由原来的1.71m3改为1.72m3,虽然容积变化,因加长炉体,炉底加热面积增加了0.44m2为保障炉温均匀性,适当增加了功率,尤以炉底功率应增加才能改善箱式电阻炉均温热工性能。加长了加热室,并将高度降低以确保热处理工艺施工。若按常规布置,特别是炉底难度较大,大功率设备布电平衡问题也是较重要的问题,通过计算调整电热元件为炉底三组,共9排,即14KW×3=42KW,炉两侧为三组,每侧6排,即13KW×2+6.5KW×2=26KW+13KW=39KW,接电为双星接法如图1。这样炉子的结构也随之改变了,确定结构如图2。
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