高压变频器在煤矿主扇风机的应用
1 引言
随着我国经济的发展,各行各业煤炭的需求量也越来越大,各大型煤炭企业纷纷开辟新的矿井来扩大规模,并且利用各种技术降低生产成本,因此变频器在煤炭行业的需求也就越来越大。
主扇风机是煤矿通风系统中最重要的一部分,它可以说是每一个井下工作人员的呼吸要道,因此它也是煤矿安全生产中最重要的一个环节。长期以来,矿井主扇风机的功率都比较大,而且一天24小时不间断运行,矿井所需的风量都是通过调节风门挡板或叶片角度来实现,根据反风及开采后期运行工况要求,所设计的通风机及拖动的电动机的功率,通常远大于煤矿正常生产所需的运行功率。风机设计上余量特别大,在相当长的时间风机一直处在较轻负载下运行,因此,煤矿通风系统中存在着极为严重的大马拉小车现象,能源浪费非常突出。
2 现场简介
崔庄煤矿位于山东省济宁市微山县,其主扇风机担负着整个矿井的通风任务,要求安全稳定性极高,因为风机一旦停机,短时间内就将造成全矿无法正常生产,控制方式采用调节风门开度的大小来调整风量,这样,不论生产的需求大小,风机都要全速运转,而运行工况的变化则使得能量以风门节流损失消耗掉了。不仅控制精度受到限制,而且还造成大量的能源浪费和设备损耗,从而导致生产成本增加,设备使用寿命缩短,设备维护、维修费用高居不下,针对这种情况,矿领导经过论证,最后决定选用山东新风光电子科技发展有限公司生产的JD-BP37系列的高压变频调速器,现场设备如图1所示:
图1 现场设备图
3 风光高压变频器的突出特点
(1)采用高速DSP(TMS320F2812)作为中央处理器,运算速度更快,让控制更精准。系统升级更方便。
(2)飞车启动功能:能够识别电机的速度并在电机不停转的情况下直接起动。
(3)瞬间掉电再启动功能:运行过程中高压瞬时掉电三秒钟内恢复,高压变频器不停机,高压恢复后变频自动运行到掉电前的频率。
(4)线电压自动均衡技术(采用中性点漂移技术):变频器某相有单元故障后,为了使线电压平衡,传统的处理方法是将另外两相的电压也降至与故障相相同的电压,而线电压自动均衡技术通过调整相与相之间的夹角,在相电压输出最大且不相等的前提下保证最大的线电压均衡输出。
(5)单元内电解电容因采取了公司专利技术(专利号ZL 2003 2 0107356.2 ),可以将其使用寿命提高一倍;高压提升机产品采用了更长寿命的电力电容。
(6)运行过程中外部频率给定信号出现故障(短路或开路),整机维持故障前的运行频率不变,并能给出报警信号。
(7)单元串联多重化结构,模块化设计。这样IGBT承受电压较低,可以有较宽的过压范围(≥1.15Ue),设备可靠性更高。
(8)具有双路AC控制电源,一路为干式变压器变压以后的AC电源,一路为外部控制电源,这样在调试过程中,无需加入高压主电,就可以检测输出波形的正常与否。对于在现场安装调试以及人员培训很方便,同时也大大提高了培训和运行的安全性。
4 现场技术参数
电动机参数如下表1所示:
表1:
风机类型:轴流风机。
设备布置采用抽出式通风方式,配备反风道反风,扇风机与电动机设于主机房内,主机房为双层工业厂房,风道为半地下式。吸风侧设两个立闸门,两个水平反风门,扩散器侧两个水平反风门,每个风门各用一台风门绞车进行操纵,风门绞车采用就地操作。
传动方式:直接传动。
调节方式:手动操作风门绞车控制立闸门 (改变管路阻力特性曲线)。
5 变频改造前存在的问题
(1)原工矿使用的为转子串电阻启动方式,启动不稳定,造成了大的机械冲击,导致电机寿命大大降低;
(2)转子串电阻启动时,控制系统复杂,故障率高,接触器、电阻器、绕线电机电刷容易损坏,维护工作量大;
(3)启动时电流过大,对电网冲击很大,影响电网的稳定性;
(4)主扇风机设计上余量大,主扇风机一直处在较轻负载下运行,由于采用档板调节,因此造成能源浪费,增加了生产成本;
(5)自动化程度低,影响整体系统安全性。
6 变频控制方案
为了满足安全生产,选用一套6KV变频调速器,通过切换,可以在变频器故障状态下,切换到工频状态运行,其主回路如下图2所示:
图2 主回路图
QS1、QS2、QS3为三台高压隔离闸刀,QS1、QS3处于变频运行回路上,KM1、KM2为变频上电瞬间实现限流电阻切换时所用,K10为用户工、变频转换改造时加的一个转换开关。变频运行时,QS1、QS3闭合, QS2断开,K10打到变频位置;变频上电后,通过内部程序KM2会自动吸合将限流电阻引入主回路以消除大电流冲击,上电3S后,KM1吸合,KM2断开变频可以投入运行。工频运行时,QS1、QS3断开,QS2闭合,K10打到工频位置,实现原来的串电阻启动方式。
这是高压变频器工变频手动切换的典型应用,QS1、QS2、QS3不能同时闭合,这三个闸刀在机械和电气上都实现了互锁。
另外,为了安全,变频故障信号和上一级的高压开关柜也实现互锁,实现高压故障连跳功能。
风光高压变频器采用功率单元串联多电平结构,由控制柜、变压器柜、单元柜和开关柜组成。
每个功率单元结构上完全一致,可以互换,为基本的交-直-交单相逆变电路,整流侧为二极管三相全桥,通过对IGBT逆变桥进行正弦PWM控制,其电路结构见下图3所示,
图3 功率单元主回路
高质量电源输入:输入侧隔离变压器二次线圈经过移相,为功率单元提供电源对于6KV而言相当于30脉冲不可控整流输入,消除了大部分由单个功率单元所引起的谐波电流,大大抑制了网侧谐波(尤其是低次谐波)的产生。变频器引起的电网谐波电压和谐波电流含量满足IEEE 519-1992和GB/T14549-93《电能质量公用电网谐波》对谐波含量最严格要求,无需安装输入滤波器并保护周边设备免受谐波干扰。正常调速范围内功率因数大于0.96。无需功率因数补偿电容,减少无功输入,降低供电容量。
完美的输出性能:单元脉宽调制叠波输出, 6KV系列每相5个单元,大大削弱了输出谐波含量,输出波形几近完美的正弦波,其输出波形如下图4所示:
图4 变频器输出波形
7 现场应用情况
崔庄矿选用型号JD-BP37-400F风光变频器,于2008年10月20日开始安装调试,2008年10月25日一次性投运成功。变频运行后,风门全部打开,运行频率43Hz,运行电流24A,负压1700Pa,不仅完全满足煤矿生产工艺要求,而且用户操作非常方便。变频器运行非常稳定。
8 节能计算
按工频和变频运行实际电流计算,计算数据取2008年技术测定:
工频运行时,风门开度为2m左右,运行电流在43A。
工频运行时功率和一天耗电量:
P1= 1.732×6×43×0.77=344.08KW
N1=344.08×24=8257.90KW•h。
变频器运行时,风门全开,运行电流在24A,由变频器调节风机速度来满足风量要求。
变频运行时功率和一天耗电量:
P2=1.732×6×24×0.958=238.93KW
N2=238.93×24=5734.32KW•h。
节电率:
(N1-N2)/N1=(8257.90-5734.32)/8257.90=30%。
节约电费计算:
以该矿电价0.6元/ KW•h计算,工频24小时耗电费:
8257.90×0.6=4954.74元。
变频24小时耗电费:
5734.32×0.6=3440.59元。
变频改造后,日节约电费:
4954.74-3440.59=1514.15元。
一年以300天为标准计算,年节约电费:
1514.15×300=454244.4元。
9 其他效益
(1)实现电机软启动,减小启动冲击,降低维护费用,延长设备使用寿命;
(2)系统安全、可靠,具有变频故障转工频功能,确保风机连续运行;
(3)控制方便、灵活,自动化水平高;
(4)输入谐波含量小,不对电网造成污染;输出谐波含量低,适合所有改造项目的普通异步电动机;
(5)界面全为纯中文操作,非常符合国人特点;
(6) 安全保护功能齐全,除了过压、过热、过载、短路等自身保护功能外,还设有外围连锁保护系统,提高了系统的安全稳定性;
(7)采集各台扇风机运行的工艺参数、电器参数、电气设备运行的状况。
主扇风机可由PLC进行控制,严格按控制程序进行控制,并对扇风机正常切换和故障切换进行控制和操作指导,且在控制柜实现硬件闭锁控制。
在控制站显示扇风系统工艺参数表、电气参数、设备运行状态(工作、停止、故障)以及报警参数表等。
自动建立数据库,对于重要的工艺参数、电气参数自动生成趋势曲线。
当运行风机发生故障时,利用运行记录的曲线对故障进行分析和处理。
在条件具备时,可实现远控,达到“无人值守”。
10 结束语
崔庄煤矿主扇风机经过变频改造之后,不仅达到了良好的节能效果,并且使整套通风系统的稳定性提高了一个大台阶。随着国家对节能减排工作的越来越重视,煤矿企业通过各种措施降低生产成本,其中变频技术起到了关键作用,取得了明显的经济效益和社会效益,适应了国家建设资源节约型社会的潮流。
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