空分机组大修技术改造及液氩调试
1 前 言
山东寿光巨能特钢有限公司(简称巨能特钢公司)KDON-4000/3000空分机组采用微机DCS控制,分子筛吸附流程,设计氧气产量为3900m3/h,液氩产量(折合标准状态气体)120m3/h,液氧产量(折合标准状态气体)100m3/h。由于设备本身的设计、制造和安装均存在不同程度的缺陷,自投运以来问题不断,机组运行不正常,氩系统一直未能投入运行。为彻底解决空分机组存在的问题,决定对空分机组进行大修技改。
2 空分机组大修改造
2.1 存在问题分析
针对空分机组存在的各种问题,经过仔细分析和研究空分机组当前的运行状况以及所有运行参数,分析了可能存在的问题和缺陷及原因,制定详细的大修技改方案。
(1)空分塔内B点基础温度一直在﹣70℃以下,低于正常值40℃左右,据此判断在空分塔西南侧有液体管道泄漏,检修时该位置的设备和管道应作为重点检查。
(2)空分塔内的珠光砂质量不好,保温效果很差,这也是冷损严重的一个重要因素,因此必须更换质量好的珠光砂。
(3)分子筛纯化系统只配备了一套分子筛电加热系统,并且未安装电加热器再生气出口阀门。在更换电加热器时必须停机,但这样会影响炼钢、炼铁等生产厂的正常供气。如果在电加热器再生气出口增加一控制阀门,再备用一套电加热器芯子,利用冷吹的时间进行更换,就可以解决上述问题。
(4)水冷塔溢水口一直有水溢出,并且水中带有较多气体,水流不平稳,水冷塔顶部几乎无气体逸出,气、水几乎无换热,进出水温差只有1.5℃。根据此现象判断,水冷塔底部、顶部有堵塞,水冷塔填料结垢严重,应打开水冷塔检查。
(5)分子筛纯化系统气动电磁阀全部暴露在室外,并且所有电磁阀电源共用一个断路器。这样会因其中一个或几个电磁阀短路而造成纯化系统全部停止运行,如果不能及时处理将会造成严重后果,因此加装一个电源失电报警系统非常有必要。
2.2 大修技改措施
(1)在空分机组停车后,对纯化系统加装了电加热器再生气出口截止阀,为分子筛气动电磁阀安装电源失电报警。在水冷塔检修过程中,发现水冷塔顶部和顶部滤网全部被珠光砂堵塞,布水板开孔太少,部分布水孔被淤泥堵塞,并且填料结垢比较严重。将全部珠光砂和淤泥处理干净,将布水板上的布水孔开大并增加了布水孔数目,将所有填料用盐酸进行除垢处理。
(2)对空分塔所有设备和管道进行检漏,对重点部位(空分塔西南侧的设备和管道)进行详细检查。共查出17处漏点,其中4个较大漏点均在空分塔西南侧,包括粗氩塔液空回流阀(V702)、液氮去精氩塔阀(V703)、氮气去精氩塔阀(V707)、下塔吹除阀(V702),与预先的分析吻合。对所有漏点均进行了处理,并对空分塔内所有仪表管线进行加固,在一定程度上减少了仪表参数的波动。在检查过程中,还对因液体泄漏冷却过度而断裂的塔抱箍进行了重新焊接加固处理,确保抱箍安装牢固。检漏处理结束后,填入新的高质量珠光砂。
2.3 改造效果
2004年4月9日17:00空分系统开车,在4月11日16:10供出了合格的氧气和氮气,比以前开机缩短了48h。空分系统除氩系统外全部工作正常,所有运行参数均符合要求,氧气、氮气的产量以及纯度均达到了设计要求,液氧日产量达到6m3。
3 空分机组液氩调试
2005年4月13日开始对氩系统进行调试,但是调试过程中氩塔阻力和液位一直不稳定,纯度达不到要求,为此,将氩系统暂时退出。为尽快生产出液氩,成立了液氩调试技术攻关小组,于2004年8月15日至8月20日又进行了一次液氩调试,但整个氩系统运行工况不稳定。
通过分析两次调试的运行情况和数据,初步断定氩系统的设备可能存在以下问题:
(1)粗氩塔Ⅰ冷凝蒸发器的蒸发侧有泄漏,引起粗氩塔Ⅰ的冷凝蒸发器的蒸发侧液氩液位不稳定,造成热负荷不稳定,因此粗氩塔Ⅰ产生的液氩量波动大,引起粗氩塔Ⅰ阻力、粗氩塔Ⅱ阻力以及粗氩塔Ⅰ液氩液位的较大波动,使整个氩系统运行工况不稳定。
(2)粗氩塔Ⅰ、Ⅱ的填料内有残留的珠光砂或其它杂物未清理干净,造成上升气体和回流液之间换热不充分、不均匀,致使粗氩塔Ⅰ和Ⅱ的阻力波动较大,粗氩塔Ⅱ的除氧效果特别差。
(3)氩系统的设备以及管道设计和安装可能存在问题,使氩系统在工作时气、液的通过能力、换热能力不足,从而造成运行工况波动。
但是,氩系统设备的实际情况只能通过扒塔检查进行验证。经与制造厂家协商,巨能特钢公司决定在2004年10月15日利用炼钢厂电炉进行1个月大修的时间,对空分塔进行扒砂检查。结果表明,分析判定的设备问题均不存在。
2004年11月14日又开始对氩系统进行调试,但是以前的问题和现象依然存在。经过全面细致的观测和检查,发现粗氩塔I不凝气排放阀门(V767)气量非常小。分析认为,由于该空分装置氩馏分含氩量比较低(4%左右),并且氩馏分中含氧量与含氩量之和远小于设计值(设计值为大于99.999%),因此氩馏分中含氮量较高。而粗氩塔I不凝气放空阀门(V767)气量非常小,氮气排不出去越积越多,造成粗氩冷凝器液位波动大,甚至发生氮塞。为把粗氩塔I中的氮气排放出去,必须加大不凝气的排放量。为此把粗氩塔I不凝气排放阀门(V767)与仪表空压机进气口连接起来,利用仪表空压机的抽气增加不凝气的排放量。方案实施后,很快生产出了合格的液氩。但由于氩馏分含氩量只有4%,氩产量只有80m3/h(折算成标况下氩气),没有达到120m3/h的设计值。
4 结束语
大修技改及液压调试后的运行情况表明,空分机组运行正常,液氩生产稳定,水冷塔溢水问题得到彻底解决,换热效果大为改善,循环水温降提高4℃。纯化系统电加热器芯子更换了一次,更换过程中对空分系统工况没有产生任何影响。
随着空分机组运行时间的增加,各种潜在问题和隐患将会逐步显现,如何保证空分机组安全稳定运行是下一步的工作重点。同时随着巨能特钢公司产能的提升,各种气体的用量也在逐步增加,因此如何进一步挖潜改造,特别是提高氧气和液氩的产量也是下一步的工作重点。
山东寿光巨能特钢有限公司(简称巨能特钢公司)KDON-4000/3000空分机组采用微机DCS控制,分子筛吸附流程,设计氧气产量为3900m3/h,液氩产量(折合标准状态气体)120m3/h,液氧产量(折合标准状态气体)100m3/h。由于设备本身的设计、制造和安装均存在不同程度的缺陷,自投运以来问题不断,机组运行不正常,氩系统一直未能投入运行。为彻底解决空分机组存在的问题,决定对空分机组进行大修技改。
2 空分机组大修改造
2.1 存在问题分析
针对空分机组存在的各种问题,经过仔细分析和研究空分机组当前的运行状况以及所有运行参数,分析了可能存在的问题和缺陷及原因,制定详细的大修技改方案。
(1)空分塔内B点基础温度一直在﹣70℃以下,低于正常值40℃左右,据此判断在空分塔西南侧有液体管道泄漏,检修时该位置的设备和管道应作为重点检查。
(2)空分塔内的珠光砂质量不好,保温效果很差,这也是冷损严重的一个重要因素,因此必须更换质量好的珠光砂。
(3)分子筛纯化系统只配备了一套分子筛电加热系统,并且未安装电加热器再生气出口阀门。在更换电加热器时必须停机,但这样会影响炼钢、炼铁等生产厂的正常供气。如果在电加热器再生气出口增加一控制阀门,再备用一套电加热器芯子,利用冷吹的时间进行更换,就可以解决上述问题。
(4)水冷塔溢水口一直有水溢出,并且水中带有较多气体,水流不平稳,水冷塔顶部几乎无气体逸出,气、水几乎无换热,进出水温差只有1.5℃。根据此现象判断,水冷塔底部、顶部有堵塞,水冷塔填料结垢严重,应打开水冷塔检查。
(5)分子筛纯化系统气动电磁阀全部暴露在室外,并且所有电磁阀电源共用一个断路器。这样会因其中一个或几个电磁阀短路而造成纯化系统全部停止运行,如果不能及时处理将会造成严重后果,因此加装一个电源失电报警系统非常有必要。
2.2 大修技改措施
(1)在空分机组停车后,对纯化系统加装了电加热器再生气出口截止阀,为分子筛气动电磁阀安装电源失电报警。在水冷塔检修过程中,发现水冷塔顶部和顶部滤网全部被珠光砂堵塞,布水板开孔太少,部分布水孔被淤泥堵塞,并且填料结垢比较严重。将全部珠光砂和淤泥处理干净,将布水板上的布水孔开大并增加了布水孔数目,将所有填料用盐酸进行除垢处理。
(2)对空分塔所有设备和管道进行检漏,对重点部位(空分塔西南侧的设备和管道)进行详细检查。共查出17处漏点,其中4个较大漏点均在空分塔西南侧,包括粗氩塔液空回流阀(V702)、液氮去精氩塔阀(V703)、氮气去精氩塔阀(V707)、下塔吹除阀(V702),与预先的分析吻合。对所有漏点均进行了处理,并对空分塔内所有仪表管线进行加固,在一定程度上减少了仪表参数的波动。在检查过程中,还对因液体泄漏冷却过度而断裂的塔抱箍进行了重新焊接加固处理,确保抱箍安装牢固。检漏处理结束后,填入新的高质量珠光砂。
2.3 改造效果
2004年4月9日17:00空分系统开车,在4月11日16:10供出了合格的氧气和氮气,比以前开机缩短了48h。空分系统除氩系统外全部工作正常,所有运行参数均符合要求,氧气、氮气的产量以及纯度均达到了设计要求,液氧日产量达到6m3。
3 空分机组液氩调试
2005年4月13日开始对氩系统进行调试,但是调试过程中氩塔阻力和液位一直不稳定,纯度达不到要求,为此,将氩系统暂时退出。为尽快生产出液氩,成立了液氩调试技术攻关小组,于2004年8月15日至8月20日又进行了一次液氩调试,但整个氩系统运行工况不稳定。
通过分析两次调试的运行情况和数据,初步断定氩系统的设备可能存在以下问题:
(1)粗氩塔Ⅰ冷凝蒸发器的蒸发侧有泄漏,引起粗氩塔Ⅰ的冷凝蒸发器的蒸发侧液氩液位不稳定,造成热负荷不稳定,因此粗氩塔Ⅰ产生的液氩量波动大,引起粗氩塔Ⅰ阻力、粗氩塔Ⅱ阻力以及粗氩塔Ⅰ液氩液位的较大波动,使整个氩系统运行工况不稳定。
(2)粗氩塔Ⅰ、Ⅱ的填料内有残留的珠光砂或其它杂物未清理干净,造成上升气体和回流液之间换热不充分、不均匀,致使粗氩塔Ⅰ和Ⅱ的阻力波动较大,粗氩塔Ⅱ的除氧效果特别差。
(3)氩系统的设备以及管道设计和安装可能存在问题,使氩系统在工作时气、液的通过能力、换热能力不足,从而造成运行工况波动。
但是,氩系统设备的实际情况只能通过扒塔检查进行验证。经与制造厂家协商,巨能特钢公司决定在2004年10月15日利用炼钢厂电炉进行1个月大修的时间,对空分塔进行扒砂检查。结果表明,分析判定的设备问题均不存在。
2004年11月14日又开始对氩系统进行调试,但是以前的问题和现象依然存在。经过全面细致的观测和检查,发现粗氩塔I不凝气排放阀门(V767)气量非常小。分析认为,由于该空分装置氩馏分含氩量比较低(4%左右),并且氩馏分中含氧量与含氩量之和远小于设计值(设计值为大于99.999%),因此氩馏分中含氮量较高。而粗氩塔I不凝气放空阀门(V767)气量非常小,氮气排不出去越积越多,造成粗氩冷凝器液位波动大,甚至发生氮塞。为把粗氩塔I中的氮气排放出去,必须加大不凝气的排放量。为此把粗氩塔I不凝气排放阀门(V767)与仪表空压机进气口连接起来,利用仪表空压机的抽气增加不凝气的排放量。方案实施后,很快生产出了合格的液氩。但由于氩馏分含氩量只有4%,氩产量只有80m3/h(折算成标况下氩气),没有达到120m3/h的设计值。
4 结束语
大修技改及液压调试后的运行情况表明,空分机组运行正常,液氩生产稳定,水冷塔溢水问题得到彻底解决,换热效果大为改善,循环水温降提高4℃。纯化系统电加热器芯子更换了一次,更换过程中对空分系统工况没有产生任何影响。
随着空分机组运行时间的增加,各种潜在问题和隐患将会逐步显现,如何保证空分机组安全稳定运行是下一步的工作重点。同时随着巨能特钢公司产能的提升,各种气体的用量也在逐步增加,因此如何进一步挖潜改造,特别是提高氧气和液氩的产量也是下一步的工作重点。
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