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隧道窑煤气系统设计

1 前 言
多年以来,山东鲁耐窑业有限责任公司(简称鲁耐)采用重油燃料烧成耐火制品。随着重油价格的日益上涨以及带来的环保负面效应,成本大幅上升,因此考虑采用煤气烧制成品。混合煤气发生炉投资少、见效快、改造容易,2000年下半年,鲁耐在粘土、高山砖两条生产线上安装了2台混合煤气发生炉,首次以煤气替代重油在隧道窑中烧成制品,投入使用后,效果良好。
2 煤气站的设计
  发生炉煤气站一般可分为两大类,一类是热煤气站;另一类是冷煤气站。结合鲁耐产品烧成工艺、装备及现场条件等实际情况,选择采用热发生炉煤气站作为隧道窑重油替代燃料生产供给系统,并遵照GB50195-94《发生炉煤气站设计规范》对该站进行设计。
2.1 炉型及规格的选择
2.1.1 基础数据 烧成品种:粘土系列及高铝系列产品;烧成温度:1350~1550℃;综合生产能力:180t/天;重油消耗量:20t/天;单位产品标准燃耗:14.5%;发热量取值:无烟煤混合煤气QDW取5225kJ/m3;标准燃料热值QBW为29260kJ/kg。
2.1.2 选型计算 根据以上基础数据及相关公式,进行煤气发生炉规格及台数的计算。
隧道窑单位时间产量A为7.5t/h。则:单位时间消耗标准燃料W:
W=A×标准燃耗=1.0875(t/h)
单位时间提供的总热量Q:
 Q=W×QBW=3.182×107(kJ/h)
 需要的煤气量V:
 V=Q/QDW=6095.8(m3/h)
 若选用φ2.4m煤气发生炉,其产气量范围为3000~4200m3/h,平均取3600m3/h,则:
 炉子台数n=V/3600≈2(台)
 因φ2.4m煤气发生炉属于小型炉范畴,而GB50195-94《发生炉煤气站设计规范》对小型煤气发生炉的备用率没有规定,同时又考虑到鲁耐的生产经济情况,决定暂不设置备用炉,选用2台φ2.4m煤气发生炉。
2.1.3 炉型的确定 目前,国内生产的煤气发生炉炉型有十几种,经多方考察论证,认为单段式、灰盘出渣、全压力水套、型号为MQL-2400的φ2.4m混合煤气发生炉最为适宜。该炉型为小型炉中炉膛内径最大的一种,气化面积大,并具有以下特点:基建规模小,安装简单,价格适中,维护检修方便,不需要外供蒸汽(自产蒸汽压力可达3.0MPa,作为自用气化剂尚有剩余),气化效率和热效率较高,运行安全可靠,运行费用相对较低。综合以上因素,决定选用MQL-2400型煤气发生炉。
2.2 煤气站位置的确定
根据隧道窑的燃烧特点,煤气的温度越高越有利于燃烧。MQL-2400型煤气发生炉煤气出口温度较高(500℃以上),为减少能量损失,有效利用煤气自身所携带的热量,煤气炉与用气点的距离应尽可能小,既可达到节能目的,又可保证烧成温度。热煤气的输送距离一般不宜超过60m。根据设计规范,在保证防火要求的前提下,小型热煤气站可与窑毗连。隧道窑所处位置左侧有一半成品库,煤气炉建在半成品库外边空地上,其距离40m左右,完全符合要求
2.3 给排水系统的设计
煤气站系统中的用水,主要是煤气发生炉水套及各种水封、钟罩阀用水。由于水套是用来产生蒸汽的,必须用软化水,需要设立一个软化水制备系统,保证生产的软化水符合规定,生产量满足煤气炉水套所消耗的水。根据煤气炉产气量,每天必须保证240t软化水,鲁耐原有一套软化水处理系统,适当增加了部分设备,扩大处理能力,满足了煤气炉需要。同时辅设专用管路,由软化水处理中心直接向煤气炉供水。系统中的除尘器、集灰斗、放散阀等部位的密封,都需采用水为密封介质,一旦缺水,就会造成煤气泄漏。为减少成本,采用了公司自备水井供水,实行双路供水,二者之间可以切换,同时增加了安全系数。
为保证煤气炉周围环境的清洁,水套的排污水、水封的溢流水应及时排走。由于这些水中含有悬浮颗粒,因此,在煤气炉一侧设置了沉淀池,排水沟设置了盖板。同时设置一个大的沉淀池,并采取了相应措施降低水的pH值,使这部分水能循环利用。
2.4 热煤气的输送
2.4.1 沉降式除尘斗的采用 为减少热煤气中的细尘与烧成制品反应而影响产品外观质量,采用在管路中安装除尘斗的方法对热煤气进行降尘。特点是除尘效果好,制作、安装简单,压力损失少。工作原理为:含尘煤气在煤气管道中以一定的速度流动,当经过除尘斗时,体积突然增大,流速减小,使得煤气的载尘能力下降,灰尘在重力作用下沉降。
2.4.2 管道的保温 为减少热煤气在输送过程中的热量损失,采用保温效果好、造价低、施工方便的包针刺毯外保温法,对输送管道进行保温。
2.4.3 管道的设计
(1)管径。热煤气在400℃左右粘度比较大,所以采取较低的流速,以降低煤气的载尘能力。另外,考虑到煤气流速过低,管道内易形成积灰,主管路内径选900mm,分管路选用800mm。
(2)管道结构。设计要求为:尽量减少水平管路,在无法避免的情况下,应采用除尘斗;尽量减少弯道,在无法避免的情况下,应设置机械清灰孔和蒸汽吹扫管路;管路上每隔5~6m设置一个人孔,孔径不小于800mm,以便于清扫;管路的最高点及末端设置放散阀;管路末端还设置防爆膜。
(3)膨胀器。热煤气管道用的膨胀器,又称补偿器,用于补偿热胀冷缩造成的管路变形。根据加工能力和实际安装情况,采用制造比较简单且适用于大直径管道的鼓型结构补偿器,由钢板焊接而成,内有导向环,能防止污物进入。为减少烧嘴的位移,实际每5m安装一个。
2.5 煤气阀门、烧嘴的选择
选用硬密封阀门作为烧嘴前煤气阀门,此阀门采用软硬结合面压紧式密封,不会因温度升高而影响开启和密封效果,使用温度可达500℃。烧嘴采用自行设计的铸铁结构,此种烧嘴易于清灰,不容易堵塞,燃烧效果也很好。
2.6 注意事项
(1)放散阀的开启应方便灵活,尤其是杠杆式钟罩阀的销轴应有润滑措施,最好用不锈钢材质制作,不易生锈;
(2)炉底进风口处的水封高度应尽量加大,以防风压调节不当时把水封鼓开;
(3)灭绝煤气火焰最好的办法是蒸汽,它能快速隔绝空气,灭火后现场清洁,无污染,且成本低;
(4)用水封代替防爆膜,可避免防爆膜一旦爆开后,必须停气、打开放散,吹扫管道后才能更换的问题;
(5)尽量加大炉体加煤箱的放散管高度,以利于加煤箱处泄漏煤气的排放;
(6)为防止隧道窑助燃热风机发生故障,造成煤气倒流,发生爆炸,在热风机上应安装声光报警装置,以便快速启动备用热风机。同时在风机上安装变频调速系统,方便调速,节约电能;
(7)整个系统尽量采用双电源供电,以防意外停电发生事故;
(8)煤气出口处应设压力超限报警装置,以便于操作人员及时调整,保证系统安全运行。
3 效 果
  煤气系统投用近两年来,运行稳定可靠。烧成品粘土砖的外观质量大有改善,解决了采用重油燃料时,因雾化燃烧不充分而导致的制品表面颜色不均问题。实际运行中1.5t煤相当于1t重油,每吨重油和煤分别按1200、380元计算,单窑年可节约燃料费120万元。而烧重油的雾化系统及加热配套锅炉停止运行后,每天又可节约50%以上的软化水和20t燃煤,经济效益十分可观。

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